1、锅炉钢板、管路因过热而被烧损 锅炉内如结有水垢,又要保持一定的出力(工作压力和蒸发量),这样只有增加火侧的温度。因此水垢越厚,热导率越差,锅炉火侧的温度就得越高。 从试验所得数据可以看出,对于工作压力为1.4MPa的锅炉,火侧的温度在900~1200℃之间,水侧温度为197℃,未结水垢时的钢板温度,只有215~250℃。同样类型锅炉,锅板上结有0.8~1.0毫米的混合水垢时,钢板温度比无水垢时约高134~160℃。当20#钢板达到315℃时,其力学性能开始下降,当达到450℃时,就会因过热而蠕变。因此水处理不好,锅炉生成水垢,是很容易使锅炉金属烧损。
2、燃料大量浪费 当锅炉结有水垢时,为保持锅炉一定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使两项热损失增加:一是向外界辐射的热损失;一是排烟的热损失。 由于锅炉的工作压力不同,以及水垢的热导率及厚度的不同,燃料浪费的数量也就不同。即锅炉工作压力越高,水垢热导率越低,水垢厚度越高,燃料浪费量越大。试验证明,对于工作压力为1.4MPa的锅炉,因结生1毫米厚混合水垢,燃料浪费可达8%。据统计,仅东北三省,每年因锅炉结垢造成的煤炭浪费高达200多万吨。某市的锅炉经过化学除垢后,节煤量大都在5%~25%。
3、降低出力 当锅炉蒸发面结有水垢时,火侧的热量不能很快传递给水侧,就会降低锅炉的出力。如某化肥厂,因水处理不好,锅炉结垢,使锅炉蒸发能力降低到三分之二,造成供气不足,自动作业线不能开车,导致全厂停产。
4、增加锅炉检修量 锅炉板或管道结有水垢以后,非常难以清除,特别是由于水垢引起锅炉的泄漏、裂纹、折损、变形、腐蚀等病害,不仅损害了锅炉,而且还要耗费大量人力、物力去检修。这样,不但缩短了运行周期,也增加了检修费用。如某市一饭店,因未作水处理,锅炉每二年报废一台,每年还得停修两个多月。自从用离子交换软化水设备对水进行处理后,锅炉已安全运行五年,每年只需做些例行检修、保养。
5、 危及安全 水垢引起的事故,占锅炉事故的比例是相当高的,大多数省市都在20%以上。这不但造成设备损失,也威胁着人身安全。
6、增加化学清洗次数,对锅炉造成损害,减少锅炉使用寿命,增加安全隐患。 综上所述,对锅炉进行水处理,从全局讲,是“一本万利”的事,水处理的基建和运行费用,只占水处理后各项费用节约总和的四分之一。
金三阳系列锅炉软化水设备,全自动运行,省时省力,采用国际标准生产,出水达到国家工业锅炉水质卫生标准
附:国家工业锅炉水质卫生标准
项目 |
给水 |
锅水 |
额定蒸汽压力,Mpa |
≤1.0 |
>1.0 ≤1.6 |
>1.6 ≤2.5 |
≤1.0 |
>1.0 ≤1.6 |
>1.6 ≤2.5 |
悬浮物, mg/L |
≤5 |
≤5 |
≤5 |
|
|
|
总硬度,mmol/L1) |
≤0.03 |
≤0.03 |
≤0.03 |
|
|
|
总碱度,mmol/L2) |
无过热器 |
- |
- |
- |
6-26 |
6-24 |
6-16 |
有过热器 |
- |
- |
- |
- |
≤14 |
≤12 |
PH(25℃) |
≥7 |
≥7 |
≥7 |
10-12 |
10-12 |
10-12 |
溶解氧, mg/L3) |
≤0.1 |
≤0.1 |
≤0.05 |
- |
- |
- |
溶解固形物, mg/L4) |
无过热器 |
- |
- |
- |
<4000 |
<3500 |
<3000 |
有过热器 |
- |
- |
- |
|
<3000 |
<2500 |
SO32- , mg/L |
- |
- |
- |
- |
10-30 |
10-30 |
PO43-, mg/L |
- |
- |
- |
- |
10-30 |
10-30 |
游离Na0H 相对碱度(───—)5) 溶解固形物 |
- |
- |
- |
- |
<0.2 |
<0.2 |
含油量, mg/L |
≤2 |
≤2 |
≤2 |
- |
- |
- |
含铁量, mg/L |
≤0.3 |
≤0.3 |
≤0.3 |
- |
- |
| |